塩化カリウムめっき添加剤を使用する製造工程では、鉄不純物の影響に注意してバレルめっきを製造する必要があります。

塩化カリウムめっき添加剤を使用する製造工程では、鉄不純物の影響に注意してバレルめっきを製造する必要があります。

Tue Aug 23 15:53:53 CST 2022

を使用したChenさんのバレルめっきラインは安定していましたが、ここ数日で、低電流領域のめっきワークの塗装がわずかに黄色く、深刻な部分が灰黒色になっていることがわかりました。発光後の効果は良くなりますが、パッシベーションフィルムは青白パッシベーション処理後に黄変現象があります。理由は何ですか? 現場検査の後、Bigoll塩化カリウム亜鉛めっき添加剤

​​y のエンジニアは、これがめっき液中の鉄不純物の影響であると判断しました.脱脂および酸活性化のプロセスでは、一部のワークピースは酸亜鉛タンクに入る前に長時間水槽に留まり、亜鉛メッキ時にワークピースが浮き錆を生成します.エンジニアがオペレーターに報告したとき、オペレーターはちょうど技術者は磁石を使って、めっき槽の底からさまざまな程度に腐食した細かいフレークや鉄粉を大量に吸い出しました.実際には、バスは塩化カリウム バレル亜鉛メッキ プロセスのプロセスは、鉄の不純物を蓄積しやすいです.

    エンジニアがめっき液のサンプルを採取して分析したところ、鉄の不純物の濃度が 271ppm であり、蓄積速度が非常に速いことがわかりました.技術者が鉄除去実験用のめっき液を取り出した後、陳氏の亜鉛めっきタンクで鉄不純物を処理するのを手伝いました:めっき液に30%の過酸化水素0.5~1.0g/Lを加え、めっき液をかき混ぜます30~60分間放置し、20分間放置した後、めっき液のpH値を約6.0に調整します。めっき液を30〜60分間攪拌し続け、めっき液をろ過して鉄不純物の大部分を除去します。 その後、メッキ液のpH値と主塩組成を調整し、メッキOKを試してみてください。ワークピースが脱脂され、酸が活性化された後、シンクに長時間置くことによる錆を避けるために、できるだけ早く亜鉛メッキする必要があります;2.製造工程では、ドラムの供給口をチェックして、供給口の変形を防ぎます。これにより、ワークピースがメッキタンクに落ちて、鉄不純物が溶解して生成されます。

    3.磁石を使用して、毎日定期的に溝内のワークピースを回収し、メッキ液に過剰な鉄不純物が蓄積するのを防ぎます.このようにして、陳氏の亜鉛めっきラインは通常の生産を再開しました.氏. Chen は、鉄不純物の影響が大きいことを知っていたが、オペレーターの過失が生産の進行に影響を与えたことを嘆いた.幸い、Bigoll​​y のエンジニアは時間内に問題を解決し、損失を減らすことができます. Bigoll

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